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河无缝钢管铁石钢炼钢厂转炉顶底复吹实现与炉龄同步

  2022-08-13    阅读:218

8月13日和26日,河无缝钢管铁集团石钢炼钢厂1号和2号两座转炉按打算停炉年休,炉龄别离达到17541炉和18438炉,实现了顶底复吹与炉龄的同步。顶底复吹手艺应用于整个炉役期在国内尚属进步前辈程度。  顶底复吹是一项改善炼钢手艺经济指标的进步前辈工艺手艺,炼钢厂自2016年5月份转炉年夜修起头采用。为确保此项手艺可以或许持久平稳运行,并起到应有的感化,炼钢厂从转炉年夜修前就投入极年夜精神开展工作,一是增强与协作单元的手艺交流,确定采用较为进步前辈的"环缝式底吹透气元件"及其配套设备,并经由过程进修领会,把握节制法式利用、设备维护及异常处置办法;二是严密组织转炉底吹工艺装备的安装施工,包管了安装和施工质量;三是转炉年夜修投产后,及时严密监控影响底吹结果的各类影响身分,拟定炉底高度和氧枪枪位的节制方针以及测量要求,把节制重点放在炉底高度异常处置办法的落实和底吹设备维护上。顶底复吹手艺在整个炉役期实施,直到转炉下炉,复吹功能运行杰出,底吹元件始终形成蘑菇头庇护,底吹压力和流量节制在合适规模内,最终实现了与炉龄同步。  炼钢厂在确保底吹运行正常的同时,经由过程试验,对复吹炉渣组元的数据阐发、清算,试探出复吹工艺高拉碳操作方式,高拉碳率由顶吹时的94%提高到96%摆布;经由过程转炉终点钢水碳氧积测定阐发,同样碳含量时,初炼钢水中氧含量平均降低约50至70ppm,折算脱氧剂耗损每炉降低约10公斤;吹炼过程碳氧反映加倍趋于均衡,测定的终渣TFe含量平均降低1%,钢铁料耗损是以降低1kg/t。高拉碳率的提高、脱氧剂及钢铁料耗损的降低对促进钢水质量节制、降低出产成本均起到了应有的感化。  今朝,炼钢厂两座转炉正处在年休阶段,下个炉役仍将采用顶底复吹工艺。经由过程严密组织底吹系统安装施工、利用过程对峙落实好一系列保底吹系统运行正常的节制办法,炼钢厂有决定信念确保顶吹复吹工艺持续持久平稳运行,充实阐扬其改善炼钢手艺经济指标的感化。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网

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